价格:800.00起
郑州腾龙电气设备有限公司
联系人:陈泽华
电话:18638030630
地址:河南省郑州金水区丰庆路36号丰庆佳苑5号楼1单元16楼1601
变频柜应用变频器拖动动力装置的控制柜。因其良好的启动性能、调速性能和节能效果而成为当前推广的动力拖动方式。主要特点高效节能由电机学公式可知,系统电机功耗与电机转速成立方关系,在压力不变时,水泵出水量与电机转速成正比。本设备采用恒压量工作方式,当用水量减小时,系统保持管网恒压,通过降低水泵转数来减少供水量,耗电量按立方特性降低。例如,供水量为额定值的80%,电机能耗为额定值的51.2%[(0.83)]节电量为48.8%,考虑到实际系统节电率较理论值要低一些,但仍很可观。变频柜功能大功率变频柜可以大限度减少大功率水泵\风机对电网的冲击和大副的压降,节电效果显著.通用变频器作为早个商品开始在国内上市,是近十年的事,销售额逐年增加,于今全年有**过数十亿元(RMB)的市场。其中.各种进口品牌居多,功率小至百瓦大至数千千瓦;功能简易或复杂;精度低或高;响应慢或快:有PG(测速机)或无PG;有噪音或无噪音等等。对于许多用户来说,这十年中经历了多次更新,现所使用的变频器大都属于目前为先进的机型如果从应用的角度来说,我们的水准与发达国家没有什么两样。作为国内制造商,通过这十年来对国外的先进技术进行销化,也正在积极地进行国产变频器的自主开发.努力追赶世界发达国家的水平。回顾近十年来国外通用变频器技术的发展对于深入了解交流传动与控制技术的走向,以及如何站在高起点上结合我国国情开发我国自己的产品应该说具有十分积极的意义.变频器基本故障排除的方法数字,固态,变频器(VFD)可以成为维护流程的强大工具,可通过使用诊断来解决驱动器性能问题并对相关流程进行故障排除。了解VFD如何与流程相互作用可以帮助您提高整体生产和产品质量(图1)。变频器并非**可靠; 有时他们需要修理或更换。变频器通常是流程变更或应用程序问题的**个指标。许多变频器使用LCD或LED显示器进行通信,或通过开放式互锁或故障指示进行通信。在大多数应用中,变频器与操作员控制,过程控制信号和PLC交互。当实际问题与过程有关时,变频器与这些外部控件之间的交互问题可能看起来是一个驱动问题。与机器操作员讨论过程和驱动器症状通常可以帮助确定问题区域(参见侧栏“与机器操作员交谈”)。如果外部控件正常工作,请使用变频器系统地识别问题。如果显示状态指示灯不工作,请验证输入交流电源。如果在验证或恢复交流电源后仍未显示状态指示灯,则验证控制电源,并在必要时恢复。如果变频器已成功运行,但突然无法启动,或者驱动器启动但运行不正常,请检查诊断状态显示是否指示故障。变频器的使用说明书应该有故障描述和故障排除步骤。使用诊断或键盘控制来监控变量,例如输入电压,直流总线,载波频率,输出频率,电压,电流和I / O以及控制状态。这些参数显示在常见的VFD上。I / O状态使用位来监视所需的启动条件,以确保它们被启用并确定可能阻止启动的内容。控制状态表示速度参考源,可用于验证传入速度或方向信号。高总线故障高总线是外部因素引起的常见故障。交流线路中的瞬时电压尖峰或由机器惯性产生的“检修负载”可能导致高总线故障。负载继续以比电机指令速度更快的速度旋转。当这种情况发生时,VFD通过绊倒高总线故障并关闭绝缘栅双较晶体管(IGBT)来保护自身。如果指示高总线故障,请确保交流电源一致,并调整减速时间以匹配负载能力。如果该过程需要快速减速,则可以添加动态制动或再生功率控制电路(参见侧栏“动态制动和再生功率”)。过流故障另一个常见的故障是过电流。在对过流故障进行故障排除时,首先检查所有电源连接,确保它们已正确连接。当出现过流和控制问题时,连接松动或导线断裂常常是罪魁祸首。电源连接松动会导致过压和过流,熔断保险丝和变频器损坏。松散的控制接线导致不稳定的驱动性能,导致不可预测的速度波动或无法控制变频器。如果在变频器上提供,则使用自动调整功能。许多驱动器上的自动调谐功能使驱动器能够识别连接的电机,允许在处理器算法中使用转子信息,以实现更精确的电流控制。变频器还可以补偿磁通电流,从而可以更好地控制产生转矩的电流。电动机上下通过都会很麻烦。第二步是检查磨损或损坏部件的机械负载或过度摩擦。根据需要修理或更换组件。后,检查输入电压和加速度。如果输入电压过低,或者加速率设置得太快,则可能发生过流故障。降低加速度或稳定输入电压以纠正此故障。高启动负载电流高电流/负载读数可能表示机械结合或过程速度或负载的无法解释的变化。许多泵和风扇的功率要求与转速的立方成正比(S3)。运行负载只需几分钟每分钟就可以使变频器过载。应在启动前检查组件以避免过载情况。在非工作时间内装载的输送机应在启动前卸载。在不使用泵时,应清除已沉淀的固体,以避免堵塞泵。避免可能在负载上形成的冰或水分。潮湿的材料比干燥的重,可能会在输送机上产生更多的负荷,导致电机和变频器过载。降低高启动负载的一种方法是使用具有扩展加速率的变频器。此功能可以缓慢而平稳地启动加载,而不是将其拉到开始状态。这种类型的启动在机械部件上更容易,并且具有较低的生产线要求,因为变频器仅吸收100 %%% MDASSML %% 150%的负载。操作不稳定如果变频器运行不正常,但未指示故障,则可能是外部因素,或者驱动器本身可能已发生故障。了解变频器故障的原因有助于确定问题的根本原因。经常被忽视的根本原因通常是过程中的不稳定性,迫使变频器在恶劣条件下发挥作用。通过寻找变色或开裂的迹象,目视检查变频器是否有烧伤或过热的部件。烧坏或破裂的部件会妨碍正常的变频器操作。更换有缺陷的组件并测试变频器,然后再将其投入运行。电能质量是影响变频器的另一个电气问题。由于电风暴或系统过载,公用设备的变化或意外的电涌可能会影响VFD性能。污染失败使用环境的污染是变频器故障的可预防问题。检查变频器是否有灰尘,湿气或其他可能导电的空气传播颗粒的污染。元件或电路板走线上的跟踪或电弧标记表明污染失败的证据。如果污染过多,必须通过改变环境或提供适当的NEMA级外壳将VFD与污染源隔离。如果灰尘,湿气或腐蚀性蒸气中存在明显的空气污染,则变频器必须至少在NEMA-12外壳中。还应检查变频器的内部冷却风扇和组件散热器是否有污染。堵塞的风扇迫使变频器在其温度规格之外运行,这可能导致冷却不充分导致的过早失效。检查风扇是否有油脂和其他可能导致轴承和风扇其他部件失效的污染物。VFD的内部和外部,包括风扇,鼓风机,过滤器和散热片,应每月清洁一次,以降低污染物失效的风险。变频器对电机的影响和解决方案连着烧两台新电机!变频器输出电流电压都平衡,输入电压平衡,电流不稳,波动在20%-50%,变频器是在35Hz匝间短路烧掉,电网电压很稳定,720V,电机至变频器距离120m,变频器输入输出端都加了电抗器。电机电流很小,且环境温度-10度左右,可以排除电机过热的原因。这种情况什么原因可能造成电机故障?分析原因:负载电机的电流不大,是变频器引起的,变频器距离电机太远了,变频器输出电流的谐波击穿砸间的绝缘,导致短路,可以用示波器测下电机侧的电流电压的质量电缆线长,与大地之间,存在一定的分布电容,这种电容就会影响到电的传播,使得电流与电压之间产生一定的相移,会使得加在电机上的(尖峰,示波器可以看到,普通万用表看不到)电压高,高压击穿电机绕组。解决方案:若真是耐压不够烧电机,可以使用通过国际认证(CE,UL)的变频器+适合的电抗器可以避免这样的问题。 -变频器对电机有没有影响-普通异步电动机都是按恒频恒压设计的,不可能完全适应变频调速的要求。以下为变频器对电机的影响:1、电动机的效率和温升的问题不论哪种形式的变频器,在运行中均产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。据资料介绍,以目前普遍使用的正弦波PWM型变频器为例,其低次谐波基本为零,剩下的比载波频率大一倍左右的高次谐波分量为:2u+1(u为调制比)。高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加,为显著的是转子铜(铝)耗。因为异步电动机是以接近于基波频率所对应的同步转速旋转的,因此,高次谐波电压以较大的转差切割转子导条后,便会产生很大的转子损耗。除此之外,还需考虑因集肤效应所产生的附加铜耗。这些损耗都会使电动机额外发热,效率降低,输出功率减小,如将普通三相异步电动机运行于变频器输出的非正弦电源条件下,其温升一般要增加10%-20%。2、电动机绝缘强度问题目前中小型变频器,不少是采用PWM的控制方式。其载波频率约为几千到十几千赫上升率,相当于对电动机施加陡度很大的冲击电压,使电动机的匝间绝缘承受较为严酷的4~6倍电压叠加在电动机运行电压上,会对电动机对地绝缘构成威胁,对地绝缘在高压的反复冲击电动机定子绕组要承受很高的电压外,由PWM变频器产生的矩形斩波冲加速老化。3、谐波电磁噪声与震动普通异步电动机采用变频器供电时,会使由电磁、机械、通风等因素所引起的震动和噪声变的更加复杂。变频电源中含有的各次时间谐波与电动机电磁部分的固有空间谐波相互干涉,形成各种电磁激振力。 当电磁力波的频率和电动机机体的固有振动频率一致或接近时,将产生共振现象,从而加大噪声。由于电动机工作频率范围宽,转速变化范围大,各种电磁力波的频率很难避开电动机的各构件的固有震动频率。4、电动机对频繁启动、制动的适应能力由于采用变频器供电后,电动机可以在很低的频率和电压下以无冲击电流的方式启动,并可利用变频器所供的各种制动方式进行快速制动,为实现频繁启动和制动创造了条件,因而电动机的机械系统和电磁系统处于循环交变力的作用下,给机械结构和绝缘结构带来疲劳和加速老化问题。变频器会产生高奇次谐波-主要以5次和7次对变频器和电机影响比较大,通常在设计的时候为降低谐波的影响会增加电抗器,吸收电容等。也可以在变频器输出端增加滤波器。变频器供电电机的谐波功率如何计算?方法一:傅立叶变换得到电压、电流的每次谐波的幅值和相位,根据P=√3UIcosφ计算出每次谐波的有功功率,将所有谐波的有功功率相加,得到谐波功率。方法二:测量出总有功功率,傅立叶变换得到电压、电流的基波幅值和相位,根据P=√3UIcosφ计算出基波有功功率,总有功功率减去基波有功功率就是谐波功率。谐波功率测量精度较低,一般谐波频率越高,精度越低,推荐采用*二种方法。-变频器谐波对电机影响原因及改善办法-一、电机损坏的原因是变频器在电机的定子绕组上产生很高的尖峰电压,尖峰电压的幅度**过了绕组的绝缘强度,导致绕组损坏。尖峰电压的幅度会达到变频器额定工作电压的3倍以上,例如,对于额定电压380V的变频器,尖峰电压的幅度**过1200V。这种尖峰电压每秒对电机定子绕组冲击上千次,很快就会导致定子绕组的损坏。二、电机损坏的原因是变频器还会在电机的轴承中产生轴承电流,轴承中长时间流过轴承电流,会造成轴承的烧毁,功率越小的电机,定子绕组越容易损坏;功率越大的电机,轴承越容易损坏。保护无力:由于现在所有市售电机保护器,全都是通过采集电流或电压变化的数值,从而达到保护电机的目的;但因各种原因造成的电机轴承损毁,转子偏心,进而造成电机扫膛,烧毁电机的问题这些保护器都起不到保护的功能了,因为只有当电机扫膛后,绕组烧坏短路了,这类保护器才会动做,但为时已晚;到目前为止还没有一种智能化的针对电机轴承进行保护的产品;许多用户只能用人工时刻监视或定期巡检测试轴承处温度变化的方法,对一些大电机进行人为地保护。这种方法有两个弊端存在:1、增加了人员工作量,加大了企业的人员费用,同时还无法对所有电机进行看护。2、人工检测必竞是有时间限制的,24小时内不可能时刻不离人,那么在非检测的时间内如果轴承损毁,导致转子偏心,电机扫膛,烧毁电机的事故就无法避免了普通电机由变频器驱动时,寿命大幅度缩短,严重时,几个月就出现定子绕组损坏。由此导致的停产给企业造成巨大的损失。变频器恒压供水调试教程首先要明白恒压供水系统中的几个参数 兆帕与公斤“1兆帕”是压强的单位,即1兆帕=1000000帕的。一平方米的面积上受到的压力是一牛顿时所产生的压强为一帕斯卡[1Pa=1N/(M×M)]。而公斤力是力的单位:1公斤力=9.8牛顿。这是两个不同概念的物理量,没法说“1兆帕等于多少公斤力”。但彼此有一定的关系:要产生“1兆帕”的压强,需在1平方厘米的面积上,施加的压力约是10公斤。1公斤压力=0.098兆帕,所以:1兆帕(MPA)≈10.2公斤压力(KG/CM^2)1MPa=10.197公斤/厘米2=101.97m水柱,可以让水升高101.97m。变频器中PID的定义PID控制器参数的工程整定,各种调节系统中P.I.D参数经验数据以下参照:温度T: P=20~60%,T=180~600s,D=3-180s压力P: P=30~70%,T=24~180s,液位L: P=20~80%,T=60~300s,流量L: P=40~**,T=6~60s。基本的PID算法,需要整定的系数是Kp(比例系数),Ki(积分系数),Kd(微分系数)三个。这三个参数对系统性能的影响如下:比例系数Kp① 对动态性能的影响 比例系数Kp加大,使系统的动作灵敏,速度加快,Kp偏大,振荡次数加多,调节时间加长。当Kp太大时,系统会趋于不稳定,若Kp太小,又会使系统的动作缓慢;② 对稳态性能的影响 加大比例系数Kp,在系统稳定的情况下,可以减小静差,提高控制精度,但是加大Kp只是减少静差,不能完全消除。积分系数Ki① 对动态性能的影响 积分系数Ki通常使系统的稳定性下降。Ki太大,系统将不稳定;Ki偏大,振荡次数较多;Ki太小,对系统性能的影响减少;而当Ki合适时,过渡特性比较理想;② 对稳态性能的影响 积分系数能消除系统的静差,提高控制系统的控制精度。但是若Ki太小时,积分作用太弱,以致不能减小静差。微分系数Kd微分控制可以改善动态特性,如**调量减少,调节时间缩短,允许加大比例控制,使静差减小,提高控制精度。但当Kd偏大或偏小时,**调量较大,调节时间较长,只有合适的时候,才可以得到比较满意的过渡过程。对系数实行“先比例,后积分,再微分”的整定步骤。(1) 首先只整定比例部分。即将比例系数由小到大,并观察相应的系统响应,直到得到反应快,**调小的响应。(2) 加入积分环节。整定时首先置积分系数Ki一个较小的值,并将*(1)步中整定的比例系数略为缩小(例如缩小为原值的0.8倍),然后增大Ki,使在保持系统良好动态性能的情况下,静差得到消除。在此过程中,可根据响应的好坏反复改变比例系数与积分系数。(3) 若使用比例积分调节器消除了静差,但动态过程经反复调整仍不能满意,则可加入微分环节。在整定时,可先置微分系数为0,在第一步的基础上,增大Kd,同时相应地改变比例系数和积分时间。p值设置越大,静差越小,跟踪越快,但容易出现**调震荡现象,i的值设置越大,跟踪就越慢,在实际使用中,以系统稳定和跟踪速度达到工艺要求为准,即在水泵恒压供水系统中,压力稳定为基准。不过以上PID定义仅了解一下即可,实际小项目中的变频器PID参数不用更改(出厂默认值)也可实现功能。设置变频器时,只要知道PID需要反馈量和给定量即可。反馈量即是压力的实时信号(在管道上的远传压力表---电阻式,或者是三线或两线的压力传感器。给定量即要求达到我压力值(可以在变频器的键盘上设或者用外置电位器)。变频器外部接线对应的电压、电流型反馈量接线应设置变频器的 AI1/AI2,内部参数及外部跳线(一般AI1默认为电压)器连接图 设置变频器参数设置变频器参数:VL6000系列变频器以反馈量为0.45兆帕(二线制压力传感器4-20Ma,传感器量程0-0.6兆帕),则在变频器输入的给定量为75%(0.45除0.6)以VL6000为例,由于VL6000的AI1内置成了面板上的电位器,所以反馈信号接于AI2,又由于AI2出厂值是电压信号,需设置跳线将其改为电流信号。00-02=1 命令选择=1:端子01-01=50 大操作频率01-03=50 频率上限01-05=15 频率下限01-08=8 主频率源×选择小功率变频器,加减速时间不必设置,保持默认,02-07=0 变频器的停车方式,此为减速停车,若变频器为工频变频转换或一拖几的控制时,停车方式应为自由停车。0215=0,为变频器运行频率低于下**为以频率下限运行05组为电机参数,能实际电机铭牌上参数设控制端子组及继电器输出组根据线路实际功能设置即可10-04=1V, AI2下限设为1V对应反馈4mA10-06=10V, AI2上限为10V对应反馈20mA21组为PID组21-00=0,PID给定源 0:21-0121-01=?,根据目标值:反馈大量程,此设定参考值75%21-03=1,PID反馈值,1:V1221-04=0,PID输出特性为正,由于为恒压供水,即当反馈小于给定时要加速,大于给定时要减速。32-10=16为反馈量显示可以实时监控(只有VL6000有此功能)